《表1 实际生产采用的流程控制计划数据单》

《表1 实际生产采用的流程控制计划数据单》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《基于精益六西格玛方法的K418C壳型小棒质量控制研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

根据上述A阶段获得的数据处理结果,对实际生产流程进行优化,由于陶瓷壳型在储存和运输过程中,常会有夹杂异物掉入型腔内部,因此要求供应商在运输前先对陶瓷壳型进行清洗,并在运输保存阶段对冒口和浇口杯进行包裹防尘防护,可以再次避免异物进入壳型内部;此外原有工艺要求操作工人在高温下进行陶瓷壳型的清理工作,很难保证清理彻底,因此,将清理工作优化至室温进行,然后加以防护避免二次污染,同时在常温下吸壳,可以使操作者更有效、准确地控制吸壳时间。针对坩埚掉砂,就需要使熔炼坩埚更加密实,则捣打工序的工作至关重要,捣打不实会使坩埚材料掉入金属液内形成夹杂。从改进坩埚制备工具的角度出发,将原有的六头钢钎改进为单头钢钎,如图7所示,可以使熔炼坩埚具有一定的强度,并对坩埚的烘烤工艺进行了改进,根据长时低温去气,短时高温烧结的原理,对坩埚的烘烤工艺进行调整。最后从人员操作的角度进行改进,采取固化操作,编制标准作业,规范操作工人的操作动作,并在现场建立仪表板,对夹杂率进行实时监控,建立了如表1所示的流程控制计划数据单,其中“能力”指的是“过程能力指数”,即工序长期保证产品质量标准的程度;“正确决定”则表征检验员目视检测缺陷样品的成功率;NDC(Number of Distinct Categories)为测量系统分析中的计算分组数;Gage R&R(Gage Repeatability and Reproducibility)为检测系统的再现性和重复性。最终根据实际测量的结果建立了如图8所示的氧化夹杂缺陷的I-MR控制图,即单值控制图和移动极差控制图,表明工艺改进后产品中的氧化夹杂缺陷已基本保持长期稳定。