《表4 优化后各工况下排放物较原机的降低幅度》

《表4 优化后各工况下排放物较原机的降低幅度》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《非道路用重型柴油机燃烧过程优化》


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柴油机燃烧室结构、喷油策略及冷却系统管路优化后试验结果表明,柴油机排放性能得到了提升。柴油机最大功率达到367 kW,最大扭矩达到2 000 N·m,满足柴油机动力性指标要求。标定工况下的燃油消耗率由237 g/(kW·h)下降到231 g/(kW·h),降幅2.5%,不透光烟度由0.566 m-1下降到0.162 m-1,降幅71.4%;最大扭矩工况下燃油消耗率由226.7 g/(kW·h)下降到212.7 g/(kW·h),降幅6.2%,不透光烟度由0.552 m-1降低到0.177 m-1,降幅67.9%。图10和表4为柴油机优化后各工况排放测试结果。与原机排放性能(图1)相比,各污染物排放量都有所降低,如原机标定工况CO、NOx、HC分别为3.17、7.67、0.27 g/(kW·h),优化后分别为2.92、7.35、0.1 g/(kW·h)。由表4可知,其中CO最大降低幅度为58.6%,HC为70%,NOx为56.8%。分析其原因,燃烧室结构由直口型改为缩口型,加强了压缩上止点前后燃烧室内气流运动强度,使燃油混合更加充分,在降低碳烟排放的同时提高了燃油经济性。优化后冷却水温度基本维持在85℃,进气终了温度维持在45℃,相较于优化前,传热损失降低,燃油雾化质量得到改善,进气充量增加提高了缸内燃烧效率,改善了燃油经济性。