《表2 原机试验工况及加权系数》

《表2 原机试验工况及加权系数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《非道路用重型柴油机燃烧过程优化》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

优化前,对原机进行排放测试。试验按照非道路用柴油机8工况试验循环进行排放测试,表2为8工况试验工况及加权系数[3],图1为原机的各工况排放测试结果。由图1可知,标定工况(工况1)下NOx排放量达到7.67 g/(kW·h),CO为3.17 g/(kW·h),不透光烟度为0.566 m-1;最大扭矩工况(工况5)下NOx排放量为5.98 g/(kW·h),CO为3.19 g/(kW·h),不透光烟度达到0.552 m-1。整机的CO、(HC+NOx)排放量经过加权比换算分别为4.338和0.363 g/(kW·h)。通过颗粒物采集分析系统,用一对滤纸收集排放气体中的颗粒,8个工况采集总时间为600 s[3],每个工况采集时间通过加权比换算得到,最后用微量天平称量滤纸总质量,求出各工况的排放物颗粒总质量,根据非道路国三标准[3]求得颗粒排放量为2.156 g/(kW·h)。CO排放量低于限值,(HC+NOx)、PM排放量分别超出限值8.5%、81.5%,与国三排放标准要求还有较大差距。基于AVL Fire软件,对原机燃烧室进行仿真计算,分析了燃烧室结构对缸内气流运动及混合气形成的影响,发现原机直口型燃烧室在压缩上止点前后挤流强度不足,与当前主流的低排放燃烧室结构存在差距[13],不利于降低NOx和颗粒物(PM)排放。因此,需对燃烧室结构进行改进,并重新与燃油喷射系统进行匹配,调整喷油策略。