《表5 排汽锥体降温后轴封间隙模拟计算结果》

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《百万级核电半速汽轮机低压缸轴封碰磨问题研究》


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从表5计算结果可看出,与排汽锥体未降温时轴封间隙相比,当对排汽锥体进行降温时,轴封整体呈下沉趋势,且降温幅度越大,轴封下沉量越大,改善效果越明显。当排汽锥体降温10℃和20℃时,轴封顶部平均下沉0.287 6 mm(10℃)、0.575 2 mm (20℃),底部平均下沉0.241 5 mm (10℃)、0.483 1 mm (20℃),底部间隙有改善,但相比较于轴封的原始上抬量(0.73~1.25)mm,轴封底部还是会发生摩擦。当排汽锥体降温30℃时,轴封整体下沉量较大,顶部平均下沉0.826 7 mm,底部平均下沉0.724 6 mm。相比较轴封的原始上抬量(0.73~1.25) mm,底部的安装冷态间隙0.60 mm已经能保证轴封与转子有间隙,轴封碰摩得到了改善。通过对排汽锥体分别降温10℃,20℃和30℃的计算分析可知,通过降低排汽锥体的温度可以有效地缓解轴封的碰摩故障。