《表1 程序修改前后参数对比》
虽然解决了提升机冲料的问题,但是仓重仍需人工监控,需要通过改变提升机电流设定值进行调整。为了减少操作负担,在DCS技术人员的配合下,又增加了用仓重变化来控制提升机电流的PID2回路。通过仓重传感器测得PV值,和设定值SP值进行比较,将PID2运算的输出作为前述电流PID1回路的设定值SP,组成一个串级PID控制回路(如图3所示)。通过不断观察和修改PID参数,最终达到了令人满意的效果。表1是程序修改前后几个参数的波动情况对比。
图表编号 | XD00207165200 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.11.25 |
作者 | 张龙林 |
绘制单位 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |