《表3 解吸水解系统数据统计对比》
(4)脱氢系统:通过以上数据对比发现,在改造后脱氢系统运行初期,除了由于原料CO2中氢含量较高,在1.3%左右,使得脱氢反应器后温度偏高(275℃左右)外,脱氢反应器后氢含量都小于指标值50 mg/L,最低的只有0.5 mg/L左右。但运行一个月后,脱氢后反应温度开始下降,最低时降至210℃左右,反应后氢含量也开始波动上涨,最高时达到了8 000 mg/L左右,严重影响了高压系统的稳定运行,甚至给高压系统和0.4 MPa吸收塔的安全运行也带来严重威胁。通过对脱氢系统和二氧化碳压缩机运行参数的跟踪统计发现,造成脱氢反应不好的原因,除脱氢触煤反应活性降低以外,还有另外一个重要原因是随着环境温度的降低,压缩机二段出口(即脱氢反应器进口)CO2的温度降低,于是通过调节压缩机一段冷却水来提高二段入口二氧化碳温度,进而提高二段出口(即脱氢反应器进口)CO2的温度方法也确实验证了这一点,但调节一段冷却器冷却水提高温度的手段十分有限,而且还存在由于冷却水流速降低,水量减少,极易造成一段冷却器结垢的危险。因此,采取了在二段出口和脱氢反应器之间管线,加装S25蒸汽伴热的措施,使得目前基本能够维持脱氢系统的达标运行,但随着冬季气温的进一步降低,估计就很难满足要求。
图表编号 | XD00121644700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.25 |
作者 | 武小旭、方江、谢鸿适 |
绘制单位 | 中国石油宁夏石化公司、中国石油宁夏石化公司、中国石油宁夏石化公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |