《表2 2015年与2016年耐材小炉盖使用寿命统计》

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《电炉耐火小炉盖通风冷却技术的研究与应用》


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炉次

通过实施优化电炉的供电用氧操作、改进小炉盖材料、在中心区通氮气隔离降温等措施后,电炉冶炼过程中熔清碳可控,泡沫渣发泡性能良好,送电时间减少,使电炉中心区局部温度由1600℃下降到1300℃以下,在高铁水比例冶炼条件下,减少了冶炼中途换小炉盖的次数,耐火炉盖平均使用寿命由60炉次提高到120次以上,并相应地减少了热停工时,在提高钢水产量与质量上取得了较好效果。此外,优化工艺后还降低了电耗、氧耗,大大提高了电炉生产效率,生产节奏进一步稳定与顺行,同时降低职工的劳动强度。