《表4 试验结果极差分析:基于正交试验的铝合金覆盖件模面优化》
通过对以上9组试验结果分析可知:在产品型面的拉深变形区域,无破裂、破裂倾向和起皱等缺陷产生;试验1,4,7,8,9中出现了破裂倾向,但主要集中在工艺补充面上,同时9个试验结果中都存在起皱缺陷,主要集中在法兰压边区,后期经过修边工序进行处理。表4为试验结果极差分析,其中K1,K2,K3分别代表不同水平得到结果的平均值,R代表局部最大减薄率、最大增厚率和最大主应变的极差值。通过极差分析得到的各因素对定量评价指标的影响排序如表5所示。图12为经过数据处理得到的不同因素水平对不同结果的影响趋势。由表5可见,模面的拔模斜度对最大减薄率的影响较大,凸模圆角次之。主要着眼于减薄率,适当兼顾另两个指标,通过对表4正交试验结果极差的直观分析,较优工艺面参数水平组合为A1B3C3D2,对该组合的试验分析结果如表6所示。由表可见,其局部最大减薄率为16.596%,优于表3中所有方案,最大主应变为0.225,优于表3中绝大多数方案,而最大增厚率为9.531%,虽仅小于表3方案中的最大者,但仍远小于有起皱倾向的工程经验值(30%)。图13为优化后成形极限图和减薄率分布图。由图13可以看出,产品型面成形结果较好,无开裂和起皱缺陷。图14为优化后成形产品主应变和材料流动量的分布图。材料最大流动量为62.78mm,明显比优化前大。图15为产品成形试验结果。由图15可见,优化后产品的成形质量较好,无明显的开裂和起皱。
图表编号 | XD0039067700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.25 |
作者 | 程鹏、金飞翔、邵晨曦、修磊 |
绘制单位 | 北京科技大学机械工程学院、机械科学研究总院集团有限公司中机生产力促进中心、合肥学院机械工程系、北京科技大学机械工程学院、机械科学研究总院集团有限公司中机生产力促进中心、合肥学院机械工程系 |
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