《表3 盐水侵污油基钻井液后的沉降稳定性》
取一定量的油基现场钻井液,按所取的钻井液的量分别加入5%、10%、15%、20%、30%、40%、50%、60%的饱和盐水,配制成1000 mL的盐水侵污后的钻井液,置于沉降装置中,分别在室温、120℃、150℃条件下放置24 h后取出冷却至室温,并用密度计测试其上下层密度并计算密度差,饱和盐水加量对油基现场钻井液沉降稳定性的影响如表3所示。在高温情况下,不同盐水加量的油基钻井液析水量可在一定程度上反映该钻井液的沉降稳定性能。在温度相同的条件下,随饱和盐水加量的增大,钻井液的沉降密度差呈现先增大后减小的趋势。在高温下,钻井液表面析水量随饱和盐水加量的增加而增多,油基钻井液的沉降稳定性降低。随着温度的提升,分子间运动速度加快,乳化剂的解吸附速度增加,界面膜强度降低,体系容易发生油水分层现象,使得油基钻井液的沉降密度差值变大,钻井液表面的析水量增多,油基钻井液的沉降稳定性变差。饱和盐水加量的增大会使得油基钻井液体系的沉降稳定性变差,影响程度会随着温度的增加而变得更加明显。钻井液的沉降稳定性变差,会进一步恶化钻井液的失水造壁性能;随着密度下降,在压力不平衡的状态下会加速盐水侵污的速度,当盐水侵污量增加到一定的程度,会增大实际钻井作业中复杂情况发生的风险。
图表编号 | XD00126046400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.25 |
作者 | 吴涛、王志龙、杨龙龙、梁红军 |
绘制单位 | 长江大学化学与环境工程学院、长江大学化学与环境工程学院、长江大学化学与环境工程学院、中国石油塔里木油田分公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |