《表6 喷气燃料产品性质:催化剂级配技术在300万t/a柴油加氢裂化增产化工原料装置中的应用》

《表6 喷气燃料产品性质:催化剂级配技术在300万t/a柴油加氢裂化增产化工原料装置中的应用》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《催化剂级配技术在300万t/a柴油加氢裂化增产化工原料装置中的应用》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

从表5可知,第一周期重石脑油硫含量达到3.7μg/g,明显高于第二周期,这主要因为采用单一精制催化剂脱硫效果较差,难以实现生产低硫石脑油产品,其次转化率过低,石脑油产量少,汽提塔脱硫化氢效果较差。第二周期标定1与标定2工况重石脑油硫含量<0.5μg/g,氮含量<0.5μg/g,满足重整进料要求,标定1工况重石脑油芳潜56%,标定2工况重石脑油芳潜61%,高于设计值,明显优于一般加氢裂化装置运行结果,这表明本装置条件下具有高断侧链选择性。从表6可以看出,标定1喷气燃料冰点<-47℃,烟点≥25 mm,满足3号喷气燃料要求,由于本装置喷气燃料未获得航鉴委认证,标定时喷气燃料并入至柴油产品组分中。从表7可以看出,第一周期柴油硫含量较高,但仍然符合当时国Ⅳ柴油要求,第二周期标定1工况精制柴油硫含量为5.5μg/g,氮含量为1.2μg/g,多环芳烃为0.8%,均优于设计值,达到国Ⅵ柴油标准。标定1工况精制柴油十六烷指数远低于设计值,是由于设计精制柴油中不包括260℃以上的喷气燃料组分,然而标定时喷气燃料并入至柴油产品组分中,导致柴油产品中<260℃组分占62.7%,但由于喷气燃料馏分较轻、含有较多的环烷烃和芳烃,十六烷值低(约40)对柴油质量有影响[9]。标定2工况精制柴油硫含量为3.0μg/g,多环芳烃为0.5%,均优于设计值,达到国Ⅵ柴油要求。标定1发现,不掺炼催化柴油,可得到BMCI值19.4的蒸汽裂解原料,通过分馏调整,完全可以达到BMCI值低于16.0的重质裂解原料要求[2],预期化工料(重石脑+柴油)总收率可以超过50%,极大地提升化工和炼油模式切换的灵活性。