《表1 切削数据(单位:mm)》

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《拨叉轴铣削方案的研究与论证》


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为验证工艺基准转换后工艺的稳定性并验证新夹具的合理性,对200件拨叉轴进行小批量试切削,并验证了夹具夹紧变形(见图6),通过分析试切削的成品数据(见表1),工艺人员及操作者一致认为新工艺方案可行,且此夹具夹紧迅速可靠、效果理想。液压夹具投产后减少了装夹时间;一次装夹6件,此工件较小,单手平均可拿3根,减少了操作者以前反复从料框拾取工件的时间;每台机床同时夹紧6根的时间为5s,机床利用率提高,较改进前的安装产品252s(原手动安装一件42s)节约247s,效果理想。而且在试切阶段未发生装夹不紧、工件报废、刀具损坏和机床撞击等现象。因夹具刚性稳定,刀具走刀路径可从直径一侧切入另一侧,走刀路径优化,空行程减少,一次切削6根的时间为192s,原来切削一根62s,6根即362s。