《表5 烧结杯试验结果:基于固体燃料粒度优化的烧结过程NO_x减排》

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《基于固体燃料粒度优化的烧结过程NO_x减排》


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注:吨矿NOx排放为NOx排放总量与成品烧结矿的质量的比值。

根据上述基础研究结果可知,焦粉粒度为粗粒级和中间粒级时,烧结过程NOx排放和固结强度均得到不同幅度的改善。基于此,为进一步研究实际烧结过程中优化焦粉粒度对其NOx排放及烧结产质量指标的影响规律,本文参照国内某大型钢厂实际烧结混合料情况,研究焦粉粒度控制在0.50~3.15mm范围下其对NOx排放及烧结产质量指标的改善效果。根据表3中各物料的配比,将上述烧结混合料在圆筒制粒后,置于内径为200mm、高度为500mm的烧结杯中进行试验,试验过程中点火2min,点火负压为5kPa,烧结负压为11kPa。各烧结杯方案的NOx排放指标和烧结产质量指标结果见表5。从表5中可以看出,相比于全粒级焦粉方案,通过控制焦粉粒度在0.50~3.15mm范围,其NOx最大浓度降低约8%,吨矿NOx排放则降低约27%,垂直烧结速度升高约6.2%,烧结矿成品率和转鼓强度均略有升高,烧结利用系数则升高9.0%。由此可知,在铁矿烧结过程中,为降低烧结工序NOx排放,可适当将焦粉粒度控制在0.50~3.15mm范围内。