《表3 熟料中液相量随铝率和温度的变化情况》

《表3 熟料中液相量随铝率和温度的变化情况》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《浅谈石灰石剥离土质量变化对水泥窑煅烧的影响》


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剥离土搭配地点也更换至1795采面,而且剥离土在实际搭配过程中比例由原来的石灰石∶剥离土=16∶1调整成10∶1,造成进厂石灰石CaO含量偏低。为此,在生料配料时大幅度提高了石灰石配比,由85.0%提高至94.0%,降低黏土配比,甚至出现停加黏土的现象,出窑熟料全分析结果中显示Al2O3含量严重偏低,由5.20%左右下降至4.50%左右。通过对配料用各采面石灰石剥离土及其他原材料进行分析(见表2),发现1795采面剥离土与1810采面及1825采面剥离土成分不同,硅率较高,游离二氧化硅含量也高,外观发红且有细小沙粒状物料。之前使用的1810采面剥离土成分与公司生料配料用黏土成分接近,故搭配此处剥离土对热工制度不会有大的影响。现在改为搭配1795采面剥离土,硅率高于黏土较多,当搭配比例失衡时,就会造成进厂混合料CaO含量低,配料上无法满足三组分配料。为了提高熟料中CaO含量,生料配料中只能逐步降低黏土配比直至停加,最终导致熟料中Al2O3含量严重偏低。在Fe2O3含量未发生变化的情况下,Al2O3含量的下降导致熟料铝率偏低,由1.65降至1.35,不能满足生料配料方案要求,液相量太少,不利于C3S的形成,煅烧中液相量由26.05%降低到24.52%(液相量计算按煅烧温度在1 450~1 500℃公式计算,即L=3Al2O3+2.25Fe2O3+MgO+R2O),熟料中液相量变化情况见表3。