《表7 牛东101井钻井中钻井液高温高压流变性能测试结果》
牛东1井地温梯度为3.14℃/100 m,实测井底温度高达217℃。常规钻井液体系使用过程中无法起到有效抑制、携岩等作用,使得井径扩大严重,井下阻卡频繁发生,多次划眼处理复杂事故,累计耗时超过20 d,延误了钻井周期。在牛东101井井段5584.66数6100 m应用了室内研选的配方为5%土浆+2%SMP-1+2%LHJS-3+3%HY-222+3%KJAN+0.6%XY-27+0.5%FA-367+0.2%NaOH+3%ZD-1+3%HYL-200的两性离子聚磺抗高温防塌钻井液体系。钻井过程中井内返出的钻井液性能稳定,取样进行高温高压流变性能测试,结果见表7,与室内研究结果基本相符。该体系现场维护处理方便,稳定周期较长。在61 d的钻井施工过程中,井下未出现井塌、卡钻等复杂情况,起下钻畅通,完井电测一次成功,与邻井牛东1井同井段相比,平均井径扩大率从56.74%降低为9.6%,确保了牛东101井深部地层钻井施工安全。
图表编号 | XD0045421900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.25 |
作者 | 陈志学、兰芳、梁为、于文华、张世清 |
绘制单位 | 中国石油集团工程技术研究院有限公司、中国石油玉门油田分公司、中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司、中国石油勘探开发研究院、中国石油玉门油田分公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |