《表2 效果比较:基于酸轧入口钢卷捆带机器人自动拆捆系统开发与应用》

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《基于酸轧入口钢卷捆带机器人自动拆捆系统开发与应用》


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该机器人拆剪钢卷捆带自动化系统的开发和应用,现场运行结果表明,所设计的与机器人相匹配的拆剪捆带机构、捆带回收装置以及安全装置能够较好的适应该机器人自动化系统,实现了对钢卷的自动拆剪和捆带的回收,该机器人拆捆系统单位周期内拆捆作业故障率为0.4%,很大程度上实现了全自动化拆捆作业,能够代替人工进行拆捆作业。以捆带数量2根,外径Φ1500mm,宽度1700mm的钢卷为例:(1)拆第1根捆带用时约60s;(2)拆第2根捆带总用时约90s。该套系统能够满足生产节奏要求,达到了预期的效果,效果比较如表2所示。该系统设备现场照片如图8所示。