《表3 工艺优化前后设备及指标变化情况表》
工艺优化后,马城铁矿破碎系统工艺由原设计的两段一闭路破碎+高压辊磨工艺优化为三段一闭路破碎+高压辊磨工艺,流程的粒度分配更合理,工艺更先进。首先,破碎产品的粒度,即高压辊磨机的给矿粒度从50mm~0降低至20mm~0,给矿粒度的降低使高压辊磨机的作业条件变好,设备的整体作业强度降低,使得国产设备具备了替代进口设备的条件;其次,高压辊磨机给料粒度的降低,使的其超细碎功能优势得以充分发挥,20mm~0的物料经高压辊磨机闭路破碎后,产品粒度从8~0mm降低至3~0mm,球磨机的入磨粒度也从8~0mm降低至3~0mm;第三,由于高压辊磨机较细的产品粒度,与之配套的闭路筛分系统由原来的干式筛分优化为湿式筛分,在保证筛分效率的同时,减少了筛分过程产生的粉尘,提高了环境标准,降低了除尘系统的能耗。工艺优化前后设备及作业指标变化情况,见表3。
图表编号 | XD0032246000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.15 |
作者 | 韩永强 |
绘制单位 | 首钢滦南马城矿业有限责任公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |