《表2 不同退火时间Al-5.12Mg带材的应变硬化指数(n)与杯突值(IE)》
将厚度为0.3 mm的退火态Al-5.12Mg合金带材送至国内某钮扣生产企业的现场,在原有的黄铜钮扣的生产条件下进行冲压工艺试验,试制金属组合钮扣,其中冷轧态、350℃×1 h不完全退火态带材用于变形量小的钮扣冲裁拉深加工,350℃×3 h完全退火态带材用于变形量大的钮扣连续拉深加工,实验结果如图6和图7所示。从图6可知:冷轧态带材由于加工硬化,强度高、塑性差,在钮面冲裁拉深的过程中发生破裂;350℃×1 h退火态带材由于发生不完全再结晶,消除部分加工硬化,恢复一定的塑性,制备出变形量较小的钮扣。由图7(a)可知:该状态的带材在连续拉深级进模冲压过程中没有发生破裂,顺利制成了变形量较大的钮扣,这主要是因为带材发生了完全再结晶,加工硬化效果被完全消除,塑性得到了充分的恢复。对制备的钮面进行阳极氧化着色处理,结果显示钮扣制件表面着色均匀,黑、银、红、蓝这4种颜色的着色效果都较好,如图7(b)所示。实验结果表明:经退火处理的Al-5.12合金冷轧带材深冲成形性能优良,可冲制多种金属钮扣,使用性能达到行业标准,且可以通过氧化着色实现多种彩色装饰。
图表编号 | XD00229254600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.26 |
作者 | 钟叶清、林高用、徐彪、莫敏华、耿丽彦、王加强、颜飞 |
绘制单位 | 中南大学材料科学与工程学院、中南大学材料科学与工程学院、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司 |
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