《表2 试验方案及试验结果分析》
正交试验方案与结果见表2。K1、K2、K3分别为不同水平所对应的沉积层厚度的平均值。采用极差分析方法探究不同因素对沉积层厚度的影响,极差R表示不同因素的变动对试验结果的影响程度,R越大,该因素对试验结果影响越大。由计算结果可知,对沉积层厚度的影响从大到小依次是:频率、电容、沉积角度。研究发现,频率5000 Hz、电容300μF、沉积角度45°时,沉积过程对基体的热输入为0.960 J,虽然沉积层厚度最大,但沉积层表面较粗糙,出现微小孔洞(图3a)。产生孔洞缺陷的原因是沉积过程中,电极和基体接触瞬间释放过大的能量,导致电极熔化并沉积到基体,熔化的液滴不能均匀地涂覆到工件表面,而是堆积在某一位置,造成了局部凸起,阻碍了后面液滴与基体的良好结合,从而产生孔洞缺陷。沉积过程中,随电容的增加,从电极转移到基体的质量增多,而频率与沉积层表面粗糙度成反比[15]。为减少表面孔洞,可在设备允许的最大频率下(5000 Hz),调整电容。如图3b所示,电容150μF时,沉积层表面无缺陷,表面粗糙度较小,沉积层厚度较大,且热输入仅为0.480 J。因此最佳工艺参数为:频率5000 Hz,电容150μF,沉积角度45°。
图表编号 | XD00219229900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.10.20 |
作者 | 张建斌、张雷雷、刘航、容煜、焦凯、石玗 |
绘制单位 | 兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室、兰州理工大学有色金属合金及加工教育部重点实验室、兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室、兰州理工大学有色金属合金及加工教育部重点实验室、兰州金川科技园有限公司、兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室、兰州理工大学有色金属合金及加工教育部重点实验室、兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室、兰州理工大学有色金属合金及加工教育部重点实验室、兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实 |
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