《表2 改造后主蒸汽管道取样管最大应力计算结果》

《表2 改造后主蒸汽管道取样管最大应力计算结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《某火电厂主蒸汽管道取样管开裂原因分析》


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为降低管道的二次应力,有必要对取样管和支吊架的布局重新进行优化设计。根据现场安装环境,经反复应力核算和优化设计,采取了如下措施:将原有取样管线路进行改造,增加取样管的柔性;新增1a处弹簧吊架一组;将原有1号固定管卡修改为滑动支架。改造后的取样管和支吊架的布局和尺寸如图4所示。改造后取样管最大一次应力和二次应力计算结果如表2所示。可见改造后取样管最大一次应力为51.53MPa,占许用应力的70%,位于图4中1号固定支架处;最大二次应力为152.23MPa,位于取样管接管座焊缝处,占许用应力的84%。改造后取样管的一次应力和二次应力均符合DL/T5366—2014的技术要求,应力分布合理,方案可行。按照该方案对取样管及支吊架进行改造后,机组经多次启停和长期运行后,取样管没有再发生开裂泄漏的问题,证明上述处理措施是正确有效的。