《表2#1高加增加高压汽源各负荷阶段热耗率》

《表2#1高加增加高压汽源各负荷阶段热耗率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《1000MW超超临界冲动式汽轮机通流改造及效益分析》


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原机组高压缸效率在THA工况下只能保持87%,因此本次改造重点为该区域。本次利用冲动式汽轮机的较大跨距(5 810 mm),优化设计高压各级,并尽可能增加通流级数,减少每级焓降,重热系数高,通流效率提升。其间主要采取以下措施:采用圆形内缸,整体在生产车间组装完成,装配质量得到极大保证;隔板由锻造合金钢块加工而成的单个叶片整圈装配而成,叶片强度提高,采用反动式设计,承受荷载比冲动式小,其整体强度得到大幅提升;变反动度设计,使得各级叶片均处在最佳运行状态,提升机组的通流效率;采用斜置静叶成功解决了首级叶片强度问题,无汽隙激振;第一级采用低反动式叶片级,第一级静叶后,温度降低15℃,从而降低第一级叶轮和转子表面的温度,为高压转子提供有利的工作条件。