《表2 烟气成分测定结果:铜精矿富氧底吹炉熔炼改造与生产实践》

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《铜精矿富氧底吹炉熔炼改造与生产实践》


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由于底吹炉烟气中的氧含量不足,烟气中的单质硫不能充分氧化,单体硫带入到后道系统后,部分在电收尘中燃烧,产生高温导致极线变形,降低收尘设备收尘效率;部分进入到硫酸净化系统,造成填料塔堵塞,严重影响生产。分析原因:一是底吹炉炉口密封过严,漏风率过小,使烟气中的氧含量不足;二是系统烟气管道积尘堵塞,抽烟困难;三是工艺改造时,未考虑日常检修时烟气管道抽空降温问题,导致底吹炉转出时,必须开硫酸高排风机,冷空气及烟气管道中残留的SO3抽入到后道系统,产生稀酸腐蚀,烟尘结块堵塞,从而影响抽烟,加剧单质硫的产生。针对以上分析,一是在2015年系统检修时将主烟气管与低空环集处理系统烟管连接,使底吹炉转出时,由低空环集烟气处理系统进行安全抽排风处理;二是在生产中保持底吹炉炉口(-20~50)Pa操作;三是在净化段进行系统配气补氧,有效解决单质硫的问题。部份烟气成份监测分析情况统计见表2。