《表4 失活催化剂在不同焙烧温度下的脱硝性能测试结果》

《表4 失活催化剂在不同焙烧温度下的脱硝性能测试结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《焦化厂SCR脱硝催化剂积碳失活研究》


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未经焙烧和经不同温度焙烧的失活催化剂脱硝性能测试结果如表4所示。由表4可知,未经焙烧处理(20℃)的失活催化剂的脱硝效率最低,为23.82%。失活催化剂经350℃焙烧后,其脱硝效率提高至36.18%,取出催化剂用肉眼观察,可见其颜色仍较深,与未经焙烧处理的失活催化剂相比变化不大;经400℃焙烧后,其脱硝效率提高至70.59%,取出催化剂用肉眼观察外观,可见其颜色明显变浅;经450℃焙烧后,其脱硝效率提高至94.41%,接近新鲜催化剂的活性;继续升高焙烧温度至500℃,催化剂活性变化不大。这是因为350℃焙烧可清除失活催化剂表面附着的NH4HSO4,导致催化剂活性少部分得到恢复,但恢复幅度不大;400~500℃焙烧后,催化剂外观及活性都获得大幅度恢复,这是因为积碳在400~500℃时氧化生成二氧化碳,从催化剂表面脱离,导致催化剂活性恢复。这也说明了催化剂失活主要由积碳导致。积碳是一种纳米级的微小黏附性颗粒,且具有很强的物理吸附能力,其吸附在催化剂的表面,并深入到催化剂内孔,导致催化剂失活[20]。催化剂表面的积碳是由于焦炉窜漏引起的[21],窜漏出来的焦油、碳粉、煤粉、灰尘等颗粒物,随着焦炉的烟气到达催化剂表面,并与NH4HSO4(NH4)2SO4相互黏附在一起,最终导致催化剂失活。由于焦化厂的焦炉窜漏问题较为普遍,为避免焦油积碳等引起的催化剂失活,在脱硝前可加设布袋除尘器,捕集烟气中的焦油、碳粉等有害物质,以有效降低积碳对催化剂的不利影响。