《表6 技改前后每吨化机浆的生产成本核算》
注:技改前后成本计算依据以化机浆车间月报表为准,取30天平均值计算。
本次生产实验在总碱(NaOH+MgO)用量基本一致(见表5)、每吨原料的双氧水用量减少5 kg的条件下,使用15 kg MgO替代14 kg NaOH(替代比例为28.8%);实验过程中为确保产品质量指标稳定,避免对企业生产造成不利影响,需相应调整打浆度等工艺参数以控制MgO应用前后成浆指标基本稳定。根据表5实验数据可知:成浆白度、强度等主要指标变化与前期实验室研究结果趋势相近,化机浆成浆ISO白度从74.8%降至72.9%,成浆裂断长从3.43 km降至3.25 km(降幅5%),实验前后的松厚度均为1.94 g/cm3。水处理厂检测化机浆车间总排水COD从11 484 mg/L降至6 025 mg/L,减少48%;废水SS从1 615 mg/L降至1 510 mg/L,降低6.5%。此外,根据后期连续生产期间企业原料场统计,杨木料耗从1.27 t降至1.18 t,MgO应用生产实验技术经济指标分析结果如表6所示。
图表编号 | XD00106701000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.30 |
作者 | 刘玮哲、刘佳璇、周太慧、李群 |
绘制单位 | 中国轻工业造纸与生物质精炼重点实验室天津市制浆造纸重点实验室天津科技大学造纸学院、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、中国轻工业造纸与生物质精炼重点实验室天津市制浆造纸重点实验室天津科技大学造纸学院、湛江晨鸣浆纸有限公司、中国轻工业造纸与生物质精炼重点实验室天津市制浆造纸重点实验室天津科技大学造纸学院 |
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