《表2 LTAG投用前后催化裂化装置原料及产品分布》

《表2 LTAG投用前后催化裂化装置原料及产品分布》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《LTAG技术对催化裂化目的产品的影响》


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LTAG投用前后催化裂化装置原料及产品分布见表2。由表2可以看出,从主反进料来看,LTAG投用前,只掺炼了减压渣油,掺渣率为18.3%;LTAG投用后,不仅掺炼了减压渣油,还增加了减四线,掺渣率达到23.5%,提高了5.2%。此外,装置还回炼了一些轻组分,主要有罐区来轻污油、气分来的C5和S-Zorb来的C5,这部分物料主要进入汽油组分,即回炼量越大,对产品中汽油收率贡献越大。LTAG投用前装置回炼轻组分的量是投用后的6.23倍。在此种情况下,LTAG投用后,催化裂化装置汽油收率仍从43.86%升至46.17%,升高2.31%;液化气收率也从16.54%升至18.5%,升高1.96%;柴油收率由15.23%降至13.75%,降低1.48%;油浆收率由5.87%升至7.95%,升高2.08%。通过对油浆密度、馏程进行分析(见表3)发现:与LTAG投用前相比,一方面油浆的密度大幅增加,由1052.2kg/m3升至1098.6kg/m3,原因是副反油浆芳烃含量高,副反油浆密度较高引起;另一方面油浆中夹带柴油组分增加,350℃馏出量由5.8%升至12.4%,530℃馏出量由84.7%升至93.9%,原因是副分馏塔中部无侧线产品,但为了优化塔内温度梯度,控制副粗汽油干点,将副中段柴油压入副分馏塔底,进入油浆系统。从油浆的后续处理(见图2)可知,油浆随后进入油浆拔头装置,通过减压蒸馏分为轻、重油浆,因而,油浆中夹带柴油对油浆的后续处理没有太大影响。通过LTAG技术投用前后对比发现,LTAG技术改善了产品分布,达到了压减催化柴油、多产汽油、降低柴汽比的目的。