《表2 造纸污泥干化前后成分分析》

《表2 造纸污泥干化前后成分分析》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《简谈1台180t/h焚烧造纸污泥差速流化床锅炉的设计》


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利用烟气干化污泥,实验和计算证明,当污泥固形物质量分数<40%时,污泥自身的发热量不足以蒸发自身的水分,可以说,直接焚烧含水量>60%的污泥是不经济的,而且会造成炉膛温度下降,燃烧不稳定。本台锅炉设计较高排烟温度(180℃)用于干化污泥,将污泥水分由60%降为30%,可提高污泥热值,稳定燃烧,且控制合适排烟温度。采用烟气干燥污泥,不需耗费锅炉额外热量,提高燃料入炉热值保证锅炉燃烧稳定。烟气干化后污泥由罗茨风机气力输送至炉膛下部密相区燃烧,由于密相区物料浓度大,混合均匀,干化的污泥进入炽热的密相区后迅速燃烧,确保在炉内燃烧完全。采用气力输送技术既简化污泥输送设备,又提高燃料入炉均匀性,为锅炉实现稳定燃烧工况创造良好的条件;采用烟气干化污泥及气力输送方式,即解决污泥输送易搭桥堵塞情况,又提高燃料入炉热值,确保燃烧稳定;采用烟气干化技术对污泥进行干化提质,既可提高污泥燃烧稳定性,也可提高锅炉热效率;而且避免大量对燃烧无益的水带入锅炉,烟气中含水分增大,露点升高造成尾部受热面低温腐蚀的现象;采用烟气干化技术,可适当减少尾部受热面积,降低金属耗量。造纸污泥干化前后的成分分析详见表2。