《表1 直流断路器挂网短路试验与仿真结果对比》

《表1 直流断路器挂网短路试验与仿真结果对比》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《南方电网首台机械式高压直流断路器在柔性直流输电系统挂网短路试验及仿真》


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对比系统仿真结果和现场试验数据,当±160kV青汇线发生单极接地短路故障时,系统仿真中金牛站差动保护最快动作,保护出口延时4.2 ms,直流断路器截断电流为1.2 kA。现场试验中直流线路差动保护最快动作,保护出口延时为3.2 ms,直流断路器截断电流为1.37 kA。仿真与实测结果对比如表1所示。由表1中对比结果可见,当直流断路器挂网的±160 kV青汇线中负极发生单极接地短路故障时,仿真和现场试验中均为该直流线路新配置的选择性保护直流差动保护最先动作。从保护出口看,现场试验比系统仿真快1 ms。该差动保护出口延时共包含3部分:一是线路两端电流采样同步和通信延时,该延时系统仿真保守取1 ms,现场试验中该延时更短;二是差动保护判定时间2 ms,仿真与现场配置中该延时一致;三是差动保护出口至直流断路器集控单元的传输延时,该延时系统仿真取1.2ms。从保护配置原则上讲,仿真中对传输延时设置一般偏保守,现场试验中保护出口比系统仿真快符合实际预期。