《表3 A2H1井不同侧钻点的轨迹设计》

《表3 A2H1井不同侧钻点的轨迹设计》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《渤海油田低效井浅层侧钻方案设计优选》


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考虑浅部地层承压能力,同时避免双层套管开窗,方案(3)中最浅开窗点在339.7mm套管鞋以下30m,215.9mm井眼着陆,单井段进尺1 427m,轨迹全程造斜,控制难度大,177.8mm套管需接至井口,不利于后期井眼再次利用,因此不推荐。在井口未进行回挤的情况下,方案(2)弃井时套铣井段小,244.5mm套管与339.7mm环空小,若居中度差,套铣作业难度大,且套铣过程中有损伤339.7mm套管的风险,钻井时由于开窗点浅、地层承压能力弱,需增加一层井身结构。若井口进行过回挤水泥作业,弃井难度大,方案(2)不确定因素多。方案(1)中,339.7mm套管和609.6mm隔水管环空间隙相对较大,套铣作业风险小,针对切割双层套管技术,目前利用水力割刀在244.5mm套管内一次切割两层套管在渤海油田已有使用记录[7],钻井无须开窗作业,节约工期费用,井眼尺寸大,有利于后期井眼利用。在不考虑井口回挤水泥的情况下,方案(1)相对于方案(2)可节约费用390万元左右。因此推荐按照方案(1)实施。目前A2H1井已成功实施,现场弃井作业过程较为顺利(表4)。