《表1 0.5 MPa下卸料总管中不同LNG温度对应闪蒸后的LNG流量表》
通过ASPEN HYSYS软件进行模拟计算,对上述问题进行进一步分析,见图4。在储罐预冷过程中,卸料总管压力控制在0.5 MPa,储罐罐压控制在8 k Pa。在储罐底板平均温度达到-135℃后,卸料总管中的LNG温度达到-133℃,从表1的计算结果可见,此时LNG进入储罐闪蒸后的液相摩尔含量仅为81.00%,而当卸料总管中的LNG温度为-160℃(设计值)时,闪蒸后液相摩尔含量为99.97%。根据计算结果分析,由于储罐预冷后期卸料总管内LNG的实际温度明显高于设计值,进而导致LNG进入储罐闪蒸后获得的液相流量明显减少,实际只有约15.39 m3/h,明显低于设计值(20 m3/h),因此在储罐预冷后期,即使全开预冷管线阀门,也无法提供足够的LNG来保证储罐温降速率在3~5℃/h。由此可见,在本项目中,因预冷后期卸料总管温升导致可用的LNG冷量不足是储罐预冷温降困难的主要原因。0.5MPa下卸料总管中不同LNG温度对应的闪蒸后的液相流量见表1,从表1可以看出,随着卸料总管LNG温度的提高,进入储罐后闪蒸获得的液相流量逐渐减小,也就是实际可供储罐预冷使用的LNG流量逐渐减小,需要通过其他方式提供一部分LNG才能满足储罐正常预冷需求。
图表编号 | XD00226453400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.10.01 |
作者 | 张强强、李连强、贾砼、王乃民、张宝和 |
绘制单位 | 海洋石油工程股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司 |
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