《表4 生坯密度、烧结坯密度和烧结收缩率Table 4 Green density, sintered part density, and sintered part shrinkages》
在氮气气氛下采用优化后的热脱脂工艺对试样进行脱脂,然后在1300℃烧结1 h,随后冷却至室温得到完整烧结坯。测量和计算得到生坯密度、烧结坯密度和烧结收缩率,结果如表4所示。由表4可知,生坯经烧结后密度提高,存在一定的烧结收缩现象,且试样横向尺寸的烧结收缩率略大于轴向尺寸的烧结收缩率。烧结坯轴向部分受竖直方向压制力直接作用于粉末形成,横向部分是依靠粉末的流动挤压而形成的。随着压制力逐渐增大,轴向部分粉末发生机械咬合,如果粉末流动性不够理想,传递到横向部分的压力甚少,粉末无法充分变形,坯体内部存在较多孔洞,导致在烧结过程中横向部分有较大的收缩空间,且横向部分烧结后的孔隙数量比轴向部分多,如图6烧结坯轴向上端和横向左端金相组织所示。利用线切割将试样切开分别测量各部分密度,结果如图7所示,轴向部分的整体密度要高于横向部分,横向部位左右端密度最低。这与横向部分组织中含有较多的孔隙有关,可以通过适当提高黏结剂质量分数和粉末流动性来改善整体烧结密度。
图表编号 | XD0018428800 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.08.27 |
作者 | 杨义、倪东惠 |
绘制单位 | 湖北工程学院机械工程学院、华南理工大学机械与汽车工程学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |