《表1 制动电流大小对废丝排放的影响》

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《降低粗旦涤纶废丝消耗的探讨》


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由于方案1计量泵减速机机械制动改造失败,于是尝试方案2——计量泵变频器制动电流改造。周期清板停位时断电,没有电流,通过增加制动电流来抑制计量泵自转。经过多种制动电流大小改造试验,由表1可知,随着制动电流不断增加,电压恒定不变,电机功率不断增加,废丝排放逐渐减少。当制动电流在0.11~0.38 A时,电机功率低,周期清板关停时,制动电流无法抑制熔体流动产生的动能带动计量泵自转,导致废丝排出较多。增大制动电流后,逆向反制计量泵自转,延缓废丝排放时间,产生类似磁铁的效应。当制动电流在1.30~1.62 A时,电机功率太大,逆向反制计量泵自转太快,周期清板关停时,管道内熔体产生的动能还没来得及带动计量泵自转,就提前开始反制计量泵自转,导致废丝排放仍然很多。由表1、图3可知,当制动电流在0.80~1.29 A时,电机功率平稳,周期铲板关停时,控制回路K102-1开启,制动电流在正确时间逆向反制计量泵自转,转换成直流电,废丝排放明显下降。