《表1#9机组洗硅期间Si O2含量监测值》

《表1#9机组洗硅期间Si O2含量监测值》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《330MW机组洗硅的有效方法及应用》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录
μg/L

根据监测数据(表1)可以看出,7月20日,机组启动初期阶段炉水硅含量较高,最高达到3 100μg/L,#9机炉前系统和炉本体中部分含硅杂质随水气循环冲到汽包中,而洗硅剂将含硅杂质尽可能多的留在炉水中所致,饱和蒸汽中SiO2含量在当日下降至25μg/L,洗硅剂可有效降低进入蒸汽中的SiO2比例。随后几天机组带负荷运行,随着锅炉不断排污,#9机炉水SiO2含量逐步降低。洗硅工作于7月24日14:30加药结束,可以看出,7月25日炉水Si O2含量100μg/L,蒸汽硅含量<15μg/L,水汽全面达标。