《表2 室温及-40℃低温冲击试样晶粒度等级》
分析模锻件低温冲击性能较低的原因主要与模锻件组织中贝氏体板条长度过长和晶粒粗大有关,组织中长板条贝氏体的形成与无碳化物贝氏体钢生产过程的热加工工艺密切相关,试验材料的头部模锻采用的是闭式模锻,通过制坯、预锻、终锻工艺进行生产,制坯工艺目的是镦粗头部,预锻工艺的目的是头部压扁,有利于终锻成形,但在实际生产中由于模锻时每个工艺过程进行之前均进行了感应加热,而且生产时感应加热温度没有进行精确控制,再加之头部压扁前的感应加热和最终模锻前的感应加热造成头部终锻温度过高,使模锻件的组织在冷却过程过分长大。由于无碳化物贝氏体钢组织属于非平衡组织,存在顽强的组织遗传性[4],模锻终端温度过高形成的长的粗大板条在后续正火热处理时虽然可以细化组织,但只细化板条束,较长的贝氏体板条的组织特征被遗传,造成组织中细的长板条较多,晶粒度等级降低,降低冲击性能。后续改进生产表明,控制加热温度和终锻温度,配合后续的热处理高温阶段的快冷,可以细化贝氏体板条尺寸,提高其低温冲击性能。
图表编号 | XD0093394300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.10 |
作者 | 程彦、程巨强、游人杰 |
绘制单位 | 西安工业大学材料与化工学院、西安工业大学材料与化工学院、江苏西创中慧液压机械制造有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |