《表4 封缝堵气钻井液体系性能评价实验》
实验条件:200℃高温热滚16 h。原钻井液体系配方:膨润土浆+0.4%KAPM+3%SPNH+3%SMP+2%FT-1+1%PAC-LV+重晶石;封缝堵气钻井液体系配方:膨润土浆+0.4%KAPM+3%SPNH+3%SMP+2%FT-1+1%PAC-LV+2%CY-1+1%纳米二氧化硅+2%纳米碳酸钙+重晶石。实验结果见表4。由表4可知,封缝堵气钻井液与原配方钻井液相比:高温高压滤失量明显降低,说明该钻井液体系封缝堵气效果良好;经过200℃高温热滚16 h后,钻井液流变性、滤失性能变化不大,说明该钻井液体系耐温性能良好;经测试地层岩屑滚动回收率达91.08%,说明了钻井液抑制性能良好;封缝堵气钻井液体系与原配方钻井液体系形成的滤饼黏滞系数均为0.268 0,说明加入封堵材料没有改变钻井液润滑性能。综上所述,封堵材料与钻井液体系配伍性良好。
图表编号 | XD0076454500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.20 |
作者 | 朱杰、熊汉桥、吴若宁、王启任、孙运昌 |
绘制单位 | 西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |