《2 0 1 8 年轮胎充气故障情况统计》

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《如何降低轮胎装配线设备故障对总装生产线效率的影响》


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轮胎主线充气机故障后,轮胎主线停线。可以将轮胎装配及充气工序转移至轮胎辅线,在轮胎辅线完成压胎、充气后,将轮胎总成从主线充气机后侧转移至主线做动平衡测试,后工序同理在主线完成后正常输送至总装装配线。整个过程中辅线装配1个轮胎与完成一个轮胎总成充气的时间均为30秒,现场装胎与充气均为2台装胎机配备两名工人同时工作,相当于15秒钟完成一个轮胎装配及充气工艺。按前面的分析,轮胎充气设备修复通常需要70分钟处理时间,总装车间实际单件工时为ATT,轮胎线库存为N,输送链缓冲区上满时有22台车的轮胎,为了保证70分钟不影响总装装配线生产,必须保证轮胎输送链上的轮胎总成70分钟不断供。70min×60s/ATT≤3600s/(15s×5)+22+N,得出:N≥4200s/ATT-70,采用这种方法,配合库存N,可保证充气机故障不会造成总装装配线效率损失(多数主机厂ATT大于60,所以采用这种柔性生产方式,通常可将轮胎库存降低至0),见图2。