《表3 井深5500 m处高浓度磺化胶液与高浓度磺化碱液实验评价》

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《HT2井三开水基钻井液CO_3~(2-)和HCO_3~-污染处理工艺》


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注:4#:现场井浆;5#:4#+20%胶液(水+0.8%NaOH+5%SMP-3+5%SPNH+5%SMC)+重晶石;6#:4#+10%SMC碱液(mNaOH∶mSMC为1∶3)+重晶石

钻至井深5400 m后随着井底温度的增加,在5400~5450 m井段,井浆流变性持续上涨趋势明显,日常维护处理不能得到有效控制,尤其切力上升明显。通过实验分析井浆趋于高温稠化,停止引入生石灰、氯化钙[16-19]。通过提高胶液中SMP-3、SPNH、SMC这3种磺化材料浓度(单项含量由2%增加到5%),提高体系的抗温抗污染能力。以高浓度磺化胶液、高浓度磺化碱液交替维护处理,通过碱液的稀释作用控制钻井液的流变性。在井深5500 m钻井液性能发生突变,φ6、φ3读值由11、10升高到22、20,切力由6/20 Pa/Pa提高到11/28Pa/Pa,后期通过高浓度磺化碱液进行维护处理。井深5500 m处高浓度磺化胶液与高浓度磺化碱液实验评价表见表3。在实际维护处理过程中,采用5#与6#交替进行维护处理,较好地控制了钻井液的流变性。