《表1 实验条件:COREX竖炉围管堵塞位置及其演变过程的物理模拟》

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《COREX竖炉围管堵塞位置及其演变过程的物理模拟》


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注:*前者单位为实验值,后者单位为生产数值.

引入AGD技术COREX竖炉实际生产中,因围管堵塞进行的停炉清空周期每次约为45 d,实验室模拟竖炉围管内的粉尘堵塞过程将粉尘喷吹流量进行了加大.由于竖炉内气体流动状态达到第二自摸化区,湍流准则亦基本达到自摸化,因此雷诺数可不考虑.而表征惯性力与重力作用的弗鲁德数能满足模型与原型的动力相似.所以实验所需供风量、排料速度依据相似理论推导的弗鲁德数[13-15]计算得到.需要指出的是,根据实际生产中熔炼率计算得到物料下降速度,进而推导得到实验物料下降速度.此外,实验过程中测定螺旋转速与物料下降速度的对应关系,因此本文将用螺旋排料转速表征炉内排料速度.本实验从鼓风量、排料速度、非工况排料等因素考察围管粉尘堵塞过程.实验条件如表1所示.实验过程可描述为:预还原竖炉内加入指定高度的填充床后,开始供风、排料,并于顶部加料,维持一定床层高度.当炉内运动状态稳定时,打开喷粉罐,调节引射气及流化气流量开始喷粉,同时开始计时,每隔指定时间拍照.待喷粉罐粉尘喷吹完毕,停止计时,并停止供风、排料,最后对炉内粉尘含量进行测量.