《表5 减压拔出率对比:常减压装置技术改造》
2017年9月18日投用减压抽真空一、二级备用汽抽子45%部分,当四路炉管注汽并且每路控制在50 kg/h时减压塔顶真空度出现大幅度波动,由正常值99.6 k Pa降低至98.2 k Pa,严重影响减压操作;而炉管注汽设计值为每路250 kg/h,显现出抽真空系统能力不足问题,当天停用炉管注汽。19日开始逐步将减压炉出口总管温度由391.5℃调至397.5℃,考虑到全厂物料平衡未将炉温提至设计值412℃。调整后四路炉出口分支温度与炉管壁温度上升曲线一致,其中最高点炉管壁温度为437℃,处于设计安全值460℃以下。提温后在保证减二线95%馏出温度、色号等产品质量稳定前提下,减一及减三外送流量均有明显增加,减压拔出率升高(表5)。从表5可以看出,提温后减压拔出率较之前增加2.74%,有效提升了经济效益。
图表编号 | XD0022209800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.02.20 |
作者 | 贾中辉 |
绘制单位 | 中国石油大港石化公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |