《表1 循环氢管线相关工艺参数》
8月8日装置开车,液氮洗单元按照正常开车步骤,2:17完成了分子筛出口阀前后均压,准备手动复位开该阀门,向冷箱导气,但阀门没有打开,此时已把冷箱三层闪蒸罐去循环气压缩机循环氢管线阀门打开,开车线阀门关闭(图1点划线圈出部分)。在处理分子筛出口阀过程中,监控到循环气压缩机压力高于冷箱三层闪蒸罐压力,一直在提高闪蒸罐压力,降低循环气压缩机压力,但效果不大,也未继续调整,认为有单向阀,不会反窜到冷箱内的。因此,开车继续往下进行,4:10发现冷箱三层闪蒸罐去循环气压缩机循环氢管线流通不畅,具体表现为工艺条件较正常生产时有较大偏差(表1):(1)冷箱三层闪蒸罐去循环气压缩机的压差高达0.7 MPa;(2)循环氢流量是正常值的18%;(3)该管线上经过换热器的温度均偏高。4:50,液氮洗单元停车,排液、对冷箱进行复热;15:30,复热结束,液氮洗单元重新组织开车,经过制冷、积液、导气等步骤,一次性开车成功。
图表编号 | XD00199101500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.10.25 |
作者 | 尤永平、尹昊、刘宝昌 |
绘制单位 | 中国石油吉林石化公司化肥厂、中国石油吉林石化公司化肥厂、中国石油吉林石化公司化肥厂 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |