《表3 井组配注计算结果:注采连通关系计算方法的改进及在配注中的应用》

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《注采连通关系计算方法的改进及在配注中的应用》


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基于改进模型注采连通系数分析结果,再利用井组配注计算模型即可批量计算各井组配注量(表3),并可在此基础上汇总出区块的配注量。部分井组的配注结果见表2。注采连通分析模型和井组配注模型的应用大幅提高了现场配注工作的效率和准确性,使得注水工作“季配月调”成为现实,实际应用中也取得了较好的生产效果。2019年在试验区共计指导调配216井次,区块整体含水上升率由2018年的4.6%降至3.2%,自然递减率由10.9%降至8.1%,对于该区控水稳油工作发挥了较为积极作用。通过及时合理的调配工作,全区有15个井组取得了降水增油的效果,47个井组含水上升速度减缓。较为典型的井组如T71882井组,该井组主要产层为克下组的S72-3、S73-2、S73-3和S74-1层,其中,S73-3层为主要吸水和产液层,S74-1层为低产层,井间连通性较好,示踪剂测试结果显示周边主要有5口见效井。调配前井组日配注量为38 m3/d,日产液量为64.01 t/d,日产油量为7.26 t/d,综合含水为88.7%,平均动液面为802 m;利用改进模型分析,该井组配注量为30m3/d即能满足地层均衡注采的需求,下调注水量后20 d左右开始见效,井组地层能量和产液量保持较好,降水增油现象明显,初期日产液量为62.88 t/d,平均动液面为814 m,综合含水下降为85.2%,日产油量上升为9.34 t/d。注水井T71882井的吸水剖面也有一定程度的改善,高渗层S73-3层的吸水比下降,由49.18%降至42.60%,潜力层S72-3和S73-2层吸水比提高,分别由22.54%和24.18%上升至26.42%和28.38%;受此影响,井组中各油井含水率均有明显下降,其中,2口高含水井T71883、TD71303井最为明显,含水分别由97.3%和92.3%下降至94.2%和87.6%。