《表1 基于降低热划伤为目标调整T4(0.14~1.57mm)×920mm压下分配前后的参数对比》

《表1 基于降低热划伤为目标调整T4(0.14~1.57mm)×920mm压下分配前后的参数对比》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《极薄板高速轧制热划伤缺陷控制技术》


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为了保证轧机4号、5号机架稳定轧制且降低4号机架的轧制速度进而减少轧制热量[2]。针对机组设备-工艺耦合条件下的动力学行为与稳定性进行分析,以非对称模型为分析对象,取工艺参数与轧辊线速度为未知自变量,则相应可以得到系统的稳定性条件[3-5]。代入其他已知参数,可以计算得到4号机架产生划伤的临界速度[6]。然后将总的压下量在5个机架上进行分配,在保持5号机架出口轧制速度不变的前提下,适当调整各机架压下率,将1号~3号机架压下率从50.0%、48.8%、40.3%降低至45.6%、46.9%、37.7%,并将4号机架压下率从34.1%降低至29.8%,将5号机架压下率从14.0%增加至29.3%,4号机架轧制速度从1 615降低至1 272m/min,调整前后的参数见表1。