《表3 连杆衬套材质的检测结果》

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《发动机活塞连杆组润滑优化的研究》


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(1)通过对同一生产批次的连杆衬套和活塞销进行尺寸测量,分别检测100件和3000件,未发现尺寸不合的情况,可排除该潜在原因;但活塞销与连杆衬套之间设计配合间隙过大,经过文献研究和对标分析,活塞销与连杆间隙为(0.010-0.020)mm为最佳的配合间隙,而该发动机活塞销与连杆衬套配合间隙为(0.015-0.025)mm,配合间隙偏大,可能导致油膜无法形成,加快衬套的异常磨损;(2)对故障件以及正常件的材质进行分析,硬度检测结果为122HB(故障件)和118HB(正常件),均满足标准要求(80-130)HB;对故障件以及正常件的成分进行分析,检测结果均符合标准要求,无异常(表3);对故障件以及正常件的金相进行分析,空穴均为1级(图9、图10),符合标准要求;可排除材质不良的潜在原因;(3)对活塞销表面DLC涂层的硬度进行检测,DLC涂层硬度为1634HB,硬度等级为连杆衬套的10倍以上,在明显硬度差的作用下,有可能导致连杆衬套的异常磨损;(4)该发动机在活塞连杆组上采取飞溅润滑的润滑方式,在低转速有可能造成润滑不良的情况。