《表1 常规降破措施无法奏效情况》
针对储层高破裂压力难题,前期通过技术攻关,已初步形成了一系列海相碳酸盐岩储层降破工艺措施。替酸工艺方面,前期先后采用了APR测试管柱替酸、连续油管替酸、Y241封隔器测试管柱替酸工艺,尽量使酸液接触到储层,快速解除井筒污染。酸液方面,优化了溶蚀速率高、缓蚀性能强的超高温降破酸液体系,延长了吸液困难时试挤工作的时间界限。提高压力级别方面,采用了140 MPa超高压井口设备、加重酸液等方式提高井底的施工压力。优化射孔方面,采用大孔径、深穿透射孔工艺技术,也尝试了通过补孔进一步增加孔密的预处理措施。通过以上降破措施预处理,解决了部分井的高破裂压力问题,但针对异常高破裂压力储层,以上措施仍无法奏效(见表1),需要引入更加有效的降破工艺进行降破预处理。
图表编号 | XD00102744900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.25 |
作者 | 林永茂、何颂根、杨永华、王兴文、苏镖 |
绘制单位 | 中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院、中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院、中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院、中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院、中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院 |
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