《表3 超高温聚合物钻井液热稳定性评价数据》
注:热滚温度230℃,热滚前后均在20~25℃测试数据。高温滤失实验使用海通达厂家的高温滤失仪,双层滤网。测试条件为175℃×30min。
该层段井底温度为184~229℃,该段上部主要为安山岩、凝灰岩、碎岩屑等,地层破碎、岩性裂缝发育,易产生掉块。钻至5600 m时,因下部地层中水敏性岩层逐渐减少,为缓解氯化钾中的Cl-随着温度的升高催化氧腐蚀,减少具有强抑制作用的氯化钾加量;出心期间发现井浆严重增稠现象,见图1。室内对井浆的评价实验数据表明目前的氯化钾聚磺体系井浆的抗温性能已不能满足下部地层相对应的井底温度逐步升高的变化;为提高钻井液环境友好性,各区块陆续禁止使用磺化体系;且5911 m开始井眼会缩小为?152mm,环空间隙更小,循环降温幅度低,对抗温性能提出更大挑战;综合上述原因提前将钻井液转换为高温聚合物体系,该体系配方为:1.5%~2%钠土+0.5%SMC+3%沥青类+2%~3%5#白油+0.5%~1.2%(多种高分子量聚合物降滤失剂)+0.3%~0.8%中分子量聚合物降滤失剂+0.3%~0.8%Locksea-H+0.1%~0.2%高分子量聚合物增黏剂+2%~3%KCl+2%~3%甲酸盐+0.1%KOH+重晶石粉(其他处理剂Na2SO3、杀菌剂、span80等)。配制的钻井液抗温能力达到230℃,热稳定性数据见表3;配方中的抗高温聚合物稳定性好,能有效的降低高温滤失量。柔性封堵剂与不同粒径刚性封堵剂结合,能形成致密滤饼,起到良好的封堵、防塌作用。
图表编号 | XD00102719400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.01 |
作者 | 许洁、朱永宜、乌效鸣、王稳石、张恒春、闫家、曹龙龙、许林、张林生、郑文龙 |
绘制单位 | 中国地质科学院勘探技术研究所、中国地质科学院勘探技术研究所、中国地质大学(武汉)、中国地质科学院勘探技术研究所、中国地质科学院勘探技术研究所、中国地质科学院勘探技术研究所、中国地质科学院勘探技术研究所、浙江海洋大学、重庆睿智石油天然气技术服务有限公司、中国地质大学(武汉) |
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