《表5 1#高炉开炉后2周(03-16—03-30)技术经济指标》

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《2000m~3高炉开炉生产实践》


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1#高炉整个开炉期间基本顺行,各种技术操作参数的选定比较符合实际,炉内、炉前操作稳妥有序,炉况恢复进度合理高效。在开炉之前5天,由于开炉前炉缸内有残余未清理的渣铁,导致实际炉缸容积相对变小,出铁对炉况有一定影响。出铁过程中风压稳定,但铁口堵口后热压直线上升,导致风量加减频繁,后采取小矿批和疏松边缘的装料制度,无间隔出铁,收到一定的效果。残余渣铁熔化之后,开始上风量。由于熔化炉缸内残余渣铁,前两天炉温较高,硅在3.5%左右,18日中班燃料比降到530kg/t,19号炉温降到1.0%左右,21日焦比降到447kg/tFe,炉温降到0.65控制;22日焦比降到389kg/tFe,燃料比520kg/t,风量加到4200m3/min,恢复到停炉前状态;23日开始炉温按正常操作,焦比降到378kg/tFe,燃料比513kg/t,[Si]降到0.45,产量达到5000t,利用系数达到2.5,至此天钢2000m3高炉实现了快速达产。随着冶炼强度的提高,到26日焦比降到358kg/tFe,煤比达到122kg/t;到30号后焦比降到306kg/tFe,煤比达到了124kg/t,风温用到了1153℃,顶压195kPa,产量达到了5587t,利用系数2.79;天钢2000m3高炉在开炉15天内实现了强化冶炼,各项技术经济指标均达到了同行业先进水平。开炉后主要技术经济指标见表5。