《表8 催化剂的损耗及废水套用实验数据》

《表8 催化剂的损耗及废水套用实验数据》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《对硝基苯胺水相加氢合成对苯二胺》


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为了最大程度上减少废水量,本文考察了废水套用后催化剂的催化性能。每次加氢结束后,蒸馏回收废水用于下一次加氢,回收过程中损失的废水量以外加水的形式补充。另外,催化剂的损耗也是评价加氢工艺的一个重要指标,实验中也对催化剂的损耗进行了探索,结果见表8。实验条件为温度110℃,保温时间1 h,起始催化剂用量10%,压力2.0 MPa。实验结果显示,新鲜的催化剂催化性能较好,反应时间只有21 min。由于催化剂会有所损耗,单批补加量0.2%后,吸氢时间稳定在40~50 min,说明催化剂套用性能良好。废水套用7批次后,反应效果依然较好,可见废水回收套用后,在实际生产过程中,废水量将大大减少,回收的废水化学需氧量(COD)在3000~4000 mg/L。由于废水通过蒸馏回收,对苯二胺损失很少,通过废水COD数据可知,损失质量分数在0.5%~0.7%,产物中对苯二胺质量分数在99.5%左右。