《表3 累积精度超差报警与超差停机测试结果》

《表3 累积精度超差报警与超差停机测试结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《烟丝掺配累积精度防差错系统的设计与应用》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

为了验证系统设计效果,采用空车试运行和实际生产两种模式分别进行测试。空车试运行通过对电子皮带秤压码的方式获取所需要的各秤流量。具体测试方法:(1)使叶丝瞬时流量≥4800kg/h,梗丝瞬时流量≥500kg/h,膨丝瞬时流量≥400kg/h的状态下运行,然后分别减少梗丝、膨丝电子秤压码,使其流量下降,累积精度误差快速升高,检验累积精度超差报警与超差停机测试结果,反复测试5次。(2)使叶丝瞬时流量≥4800kg/h,梗丝瞬时流量≥500kg/h,膨丝瞬时流量为0,当叶丝累积量≥50kg时,检验膨丝电子秤异常情况的测试结果,反复测试5次。(3)使叶丝瞬时流量≥4800kg/h,膨丝瞬时流量≥400kg/h,梗丝瞬时流量为0,当叶丝累积量≥50kg时,检验梗丝电子秤异常情况的测试结果,反复测试5次。测试结果分别如表3、表4。实际生产测试,以广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂生产“红玫(软)”烟丝为对象进行试验,具体方法:生产正常进入区间2后,掺配累积精度防差错系统介入,人为减少梗丝或膨丝来料,使梗丝或膨丝掺配精度升高,测试不同的精度区间其补偿功能的执行情况,如表5。