《表5 渣样检验结果:莱钢50吨电炉冶炼低磷钢种的生产实践》

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《莱钢50吨电炉冶炼低磷钢种的生产实践》


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莱钢电炉冶炼大致可分为前、中、后期三个阶段。其中前30min为冶炼前期,通过控制吹氧强度、供电时间等控制钢水升温速度,炉内温度较低,随着总供氧量的增加,渣中FeO的含量不断增加,Lp值升高,为钢水脱磷提供了良好的热力学条件,脱磷率为76.60%;冶炼前期炉壁氧枪大部分时间采用中氧模式(1500Nm3/h)吹氧,但吹氧时间长,脱碳率为58.80%。冶炼中期约为10~15min,此阶段通过增加供氧强度(炉壁氧枪采用高氧模式,流量为2200Nm3/h,炉门氧枪埋入渣面以下,流量为2800Nm3/h),进行快速脱碳,渣中的FeO含量增加,钢水温度从1540℃升至1600℃;通过采用流渣操作,放出前期的高磷、高SiO2含量炉渣,炉渣碱度有所上升,另外由于吹氧强度的增加,其对熔池的搅拌强度增加,促进了脱磷反应的正向进行,该阶段的脱磷率为10.75%,脱碳率为30.30%。电炉冶炼后期根据二次样分析结果,调整氧枪的吹炼强度,向炉内喷入适量的碳粉,控制渣中FeO含量,提高钢铁料回收率,通过表5渣样检验结果可知,在整个冶炼过程中炉渣的FeO含量、碱度呈上升趋势,其中终渣碱度基本在4.0以上,可以有限的防止钢水回磷,同时根据炉内温度情况,选择合适的供电时间,最终达到钢水温度和成分的双命中。