《表2 注浆前后工作面回采进度》
2402工作面于2017年8月1日开始采用注浆加固顶板,操作工序为:沿巷道轴线在顶板中线设置一排注浆锚索,采用Φ22 mm×7 300 mm的中空注浆锚索进行注浆,注浆排距为1 800 mm。由于需修复的巷道长度为120 m,因此共需67根顶板中空注浆锚索。具体顺序为先打锚孔后注浆。采用Φ30 mm的钻头来打钻,然后注入两卷中速2360药卷,将中空注浆锚索进行锚固预紧,待稳定后再进行注浆。工作面推进情况如表2所示。由表可知,在采用注浆加固工艺后,工作面的推进速度显著提高,平均速度提高了61%,最高日速度达到5.4 m/s。同时在加固之后,工作面的冒顶高度与冒顶频率大幅下降。注浆之前的冒顶高度为0.7~1.9 m、冒顶的频率为2~3次/班。在注浆之后,冒顶高度为0~0.5 m、冒顶的频率为0.5次/班。在注浆加固之后,使工作面顶板内破碎矸石被注浆胶结成块,工作面顶板冒落矸石的频率与冒落量均大幅减小,减轻了工人处理冒落矸石的工作量,同时减少了支架承受的载荷。
图表编号 | XD0069638400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.10 |
作者 | 张兵 |
绘制单位 | 大同煤矿集团华盛虎峰煤业有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |