《表6 单系列反应尾气换热流程改进效果》
根据上述分析,提出一个反应尾气两级换热流程方案(图3所示),控制一级换热器冷侧气体进料温度为130℃大于露点温度,从而保证一级换热器不会带水和堵塞。流程模拟计算表明,经一次换热后反应气温度降为166℃,然后进气液分离器,分离出的气相再进行二次换热,温度降为102℃。经两次换热后,反应器进料气温度被加热到227℃。两级换热可以控制冷点温度,可以避免换热器带水和堵塞情况;同时,热物流进入空冷器的温度降低为102℃,降低了单系列尾气空冷器的负荷32 MW;反应器进料气温度升高,单系列反应器可以多产2.8 MPa蒸汽49 t/h(表6所示);全厂8个系列可降低年生产成本1亿元左右,节能增效显著。
图表编号 | XD0067678000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.04.28 |
作者 | 黄斌、李初福、王琦、姚金松、王峰、许明、郭中山 |
绘制单位 | 神华宁夏煤业集团煤制油分公司、北京低碳清洁能源研究院、神华宁夏煤业集团煤制油分公司、北京低碳清洁能源研究院、神华宁夏煤业集团煤制油分公司、北京低碳清洁能源研究院、神华宁夏煤业集团煤制油分公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |