《表6 单系列反应尾气换热流程改进效果》

《表6 单系列反应尾气换热流程改进效果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《浆态床费托合成分离系统的流程模拟与优化》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

根据上述分析,提出一个反应尾气两级换热流程方案(图3所示),控制一级换热器冷侧气体进料温度为130℃大于露点温度,从而保证一级换热器不会带水和堵塞。流程模拟计算表明,经一次换热后反应气温度降为166℃,然后进气液分离器,分离出的气相再进行二次换热,温度降为102℃。经两次换热后,反应器进料气温度被加热到227℃。两级换热可以控制冷点温度,可以避免换热器带水和堵塞情况;同时,热物流进入空冷器的温度降低为102℃,降低了单系列尾气空冷器的负荷32 MW;反应器进料气温度升高,单系列反应器可以多产2.8 MPa蒸汽49 t/h(表6所示);全厂8个系列可降低年生产成本1亿元左右,节能增效显著。