《表4 各相组成及熔点:转炉生产低碳低磷钢炉衬侵蚀机理研究》
图15中左侧垂直线-溅渣温度1 330℃线为炉渣40%液相的温度线,在出完钢准备溅渣时,炉渣温度在1 510℃左右,炉渣液相比率比较高,在80%以上,此时溅渣效果不好,主要是炉渣偏稀、溅渣时间长、挂渣效果差.随着渣料的加入和氮气的吹入,炉渣温度不断降低,炉渣固相率升高液相率降低,炉渣粘稠度达到溅渣要求后,炉壁开始挂渣,随后完成溅渣过程.但是该炉渣在下一炉次的生产过程中,仍会重复循环此状态,即不耐侵蚀的炉渣在未改质的情况下,因温度降低后溅到炉壁上,在下一炉的生产过程中,又出现被侵蚀的情况.炉渣中各相名称及主要化合物成分及熔点,见表4.
图表编号 | XD004164200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.01 |
作者 | 吕长海、李晶、吴国平、闫威、闫晨、戴雨翔 |
绘制单位 | 北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室、北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室、南京钢铁股份有限公司、北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室、南京钢铁股份有限公司、北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室 |
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